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以精益改造推动降本创效 为生产瓶颈突破提供示范----富邦铜业开展转化器改造攻坚行动

时间:2025-10-13
来源:
作者:张凯

为持续深化降本创效战略,推动精益生产理念向各生产环节深度渗透,富邦铜业硫酸厂聚焦设备运行核心瓶颈,以“破解转化器超温难题、释放产能潜力”为核心目标,组建专项攻关小组开展转化器改造攻坚行动。目前改造工作已在检修期间启动,改造方案及预期成效将作为示范案例推广,为各单位解决生产实际问题、提升设备运行效率提供参考,进一步激发全员创新创效活力。

案例背景:扩产后遇瓶颈,超温制约产能释放

2024年,富邦铜业硫酸厂完成节能减排扩产工作,在原有设备基础上新增预转化预吸收系统,为提升硫酸产能奠定基础。然而,随着生产进程推进,转化器运行逐渐暴露出关键问题:转化器一层触媒床层有明确的设计反应温度标准,但实际运行中该床层最高温度持续超出标准,超温现象反复出现。

与此同时,为匹配粗铜生产计划,现有制酸系统对运行稳定性的需求进一步提升。转化器超温问题不仅影响设备安全运行,更成为制约硫酸产能充分释放的卡脖子障碍,亟待系统性解决。

对标(问题)分析:精准定位症结,直指“双重浪费”痛点

针对转化器超温问题,硫酸厂转化吸收工段联合班子成员迅速成立项目攻关小组,通过全程跟踪制酸系统运行数据、细致分析设备工况,最终精准定位两大核心症结:一方面,生产负荷波动时,侧吹下矿量维持在较高水平,尤其在吹炼炉吹“白铍”工况下,SO₂浓度出现失控情况,直接导致主转化器一层与预转化器一层同步超温。另一方面,超温后的临时控温方式存在明显弊端,虽能暂时压制温度,却会直接降低系统生产能力,导致产酸效率下降,造成能源消耗与产能损失的“双重浪费”。

改造措施:精益化破题,以“热量疏导”替代“单纯降温”

攻关小组以“精益化解决问题”为核心思路,创新将制酸系统运行逻辑类比为“人体脾胃调节”,围绕“保温度、稳压力、控流量”三大关键目标,制定并推进改造方案:

首先,明确改造核心方向——摒弃“单一控制转化器一层出口温度”的传统思路,转向“平衡各层温度分配”的系统性方案,通过疏导多余热量从根源解决超温问题,而非简单“降温”。

其次,确定技术实施路径——攻关小组先外出考察行业内同类案例,再咨询专业设计人员获取技术支撑,同时组织主控室人员开展多轮研讨,最终确定“新增副线管道”的技术方案,实现全系统热量的合理分配。

最后,细化落地实施细节——改造施工于检修期间同步推进,同时提前制定后续运行调节机制:改造完成后,将通过精准控制稀释风机进风量,把氧气与二氧化硫的比值稳定在合理区间,减小烟气在转化器一层的反应时长,从运行端杜绝能源与产能的“双重浪费”。

实施效果:三重成效可期,为产能提升“保驾护航”

此次转化器改造完成后,预计将实现三大核心成效:

一是运行参数更稳定。可将进入制酸系统的总气量精准控制在合理范围,有效干预并提前化解转化器一层超温风险,确保转化器各层反应温度完全符合设计标准,保障设备安全运行。

二是抗波动能力显著提升。面对吹炼炉吹“白铍”等易导致SO₂浓度失控的工况,可通过开启三氧化硫副线阀降低床层阻力,缩短气体停留时间,将反应过程后移至二、三层床层,避免系统运行受冲击,保障制酸流程稳定。

三是产能潜力充分释放。大幅减少通过补充冷空气控温的“无用功”时间,显著提升制酸系统运行效率,为匹配粗铜生产计划的硫酸产能需求提供坚实保障,助力降本创效目标落地。

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